節(jié)能效益
安徽某中密度纖維板生產(chǎn)企業(yè)位于安徽省安慶市,該企業(yè)擁有一條采用多層熱壓工藝的中密度纖維板生產(chǎn)線,主要生產(chǎn)9~25mm中密度纖維板。年產(chǎn)量在10萬方左右,企業(yè)全部用電來自10kV總降變電站和余熱電站。主要用電設(shè)備有空壓機、引風(fēng)機、削片機、干燥風(fēng)機、收塵風(fēng)機等。該企業(yè)于2017年6月部署了一套WEMS能源管理中心系統(tǒng),合同金額66萬,共計74個監(jiān)測點,涉及電力監(jiān)測點68個,水系統(tǒng)監(jiān)測點2個,壓縮空氣監(jiān)測點4個。系統(tǒng)運行以來每年節(jié)約電費24.5萬元
難點痛點分析
節(jié)能效益
干燥風(fēng)機運行優(yōu)化節(jié)能?,F(xiàn)場配有一臺800kW干燥風(fēng)機,采用變頻控制,運行頻率47Hz,系統(tǒng)上線運行后,電機經(jīng)濟運行分析模塊發(fā)現(xiàn)該電機處于非經(jīng)濟運行狀態(tài),存在優(yōu)化空間,通過對電動機運行參數(shù)優(yōu)化將運行頻率調(diào)整為44Hz-47Hz,將改造前后的用能數(shù)據(jù)進行分析每年節(jié)省電費23萬元。
鋪裝工段關(guān)聯(lián)聯(lián)鎖分析節(jié)能。鋪裝工段與主引風(fēng)機存在聯(lián)鎖關(guān)系。通過系統(tǒng)關(guān)聯(lián)聯(lián)鎖分析模塊發(fā)現(xiàn)鋪裝工段每天檢修30-40分鐘,檢修期間主引風(fēng)機處于空跑運行狀態(tài)。在系統(tǒng)給出報警后,操作人員對主引風(fēng)機運行時間進行了優(yōu)化與管控,將管控前后的用能數(shù)據(jù)進行分析,每年節(jié)省電費1.3萬元。
非節(jié)能效益
監(jiān)控主要用電設(shè)備和參數(shù),保證生產(chǎn)穩(wěn)定、高效運行。熱壓工段熱壓油泵(55kW)容易出現(xiàn)過流、過負荷的情況,系統(tǒng)上線前半年已經(jīng)因為運行電流過大燒毀電機5次,造成較大的經(jīng)濟損失。通過WEMS系統(tǒng)對削片機的運行情況重點監(jiān)視,并根據(jù)歷史運行數(shù)據(jù)合理設(shè)置報警條件(過流,過負荷等),在熱壓油泵電機電流,負荷有較大上升趨勢時,提前給出報警,避免了故障的擴大化,減少了企業(yè)損失。
提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),加強錯峰用電管控。通過電量與電費分析報表,分析全廠和削片工段的峰、谷、平用電量與電費。針對不需要全天生產(chǎn)工段削片工段,根據(jù)分析結(jié)果進而調(diào)整電費結(jié)構(gòu);合理安排和管控削片機的工作時間,盡量選擇錯峰用電,少用峰電,用足用盡谷電,減少電費開支。對于不按規(guī)定時間開機造成額外電費開支的現(xiàn)象也能及時發(fā)現(xiàn)。
實現(xiàn)自動抄表,減少用電量統(tǒng)計的工作量。通過部署在各主要用電點和關(guān)鍵用電設(shè)備的智能測控終端,實現(xiàn)用電量數(shù)據(jù)的實時上傳,不再需要到現(xiàn)場各個配電室人工抄錄用電量數(shù)據(jù),減少人員勞動強度和人員配置;同時也避免了人工抄表的不及時、不準確。
了解等多節(jié)能信息,掃描二維碼關(guān)注我們的公眾號↓
微信二維碼